7月20日15時,廣州石化煉油三部污水汽提四裝置酸性水罐V-1302A/B安全環保交出檢修。在本次裝置停工吹掃過程中,通過應用酸性水罐頂尾氣密閉回收技術,優化退水流程,酸性水罐置換過程實現全密閉,實現了“氣不上天、油不落地”的綠色停工目標。
7月20日15時,廣州石化煉油三部污水汽提四裝置酸性水罐V-1302A/B安全環保交出檢修。在本次裝置停工吹掃過程中,通過應用酸性水罐頂尾氣密閉回收技術,優化退水流程,酸性水罐置換過程實現全密閉,實現了“氣不上天、油不落地”的綠色停工目標。
“這次酸性水罐的處理效果十分理想,整個過程聞不到臭氣。”煉油三部部長彭昱峰對本次裝置停工過程十分滿意。
由于酸性水罐主要貯存蒸餾、焦化等上游裝置的含硫污水,富含H2S、硫化物、氨氮、烴類物質等,置換操作風險極高,一旦罐內污油置換不徹底,不僅可能發生臭氣污染事件,而且還可能會導致閃爆。
為確保酸性水罐安全環保交出,本次裝置停工前,該部就成立酸性水罐交出攻關組,從方案討論、制定到實施、調整,領導班子和技術骨干全部參與。
裝置大修前,為了更好地完成酸性水罐的置換工作,攻關組討論優化了污水退水流程,將含硫污水、吹掃水退至臨時儲水罐以及高濃度污水系統,并提高退水量,保證酸性水罐的置換時間;采用凈水循環—氮氣置換—新鮮水置換方式處理,反復抽空罐底存油,消除了惡劣天氣下蒸汽煮罐容易造成罐體負壓閃爆的安全隱患,也避免了因置換不凈,蒸煮水罐過程臭氣污染的環保風險。
在本次裝置停工過程中,廣州石化此前自主開發應用的酸性水罐頂尾氣密閉回收技術(該密閉回收技術已經在全廠和總部同類罐區得到廣泛應用),也發揮了巨大的作用,不僅徹底消除了酸性水罐頂尾氣污染隱患,也為酸性水罐停工安全環保置換奠定了基礎。
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